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永登公司3號水泥窯臺時產(chǎn)量攻關(guān)活動實現(xiàn)新突破
發(fā)布日期:2014-12-30作者:jtdqgzb點擊量:2467次
本網(wǎng)訊 10月、11月,永登公司3號水泥窯臺時產(chǎn)量分別比計劃提高了0.28噸/時和1.09噸/時,同比分別提高了3.03噸/時和3.40噸/時,日產(chǎn)量連續(xù)兩個月穩(wěn)定達到5400噸以上,達到第二階段日產(chǎn)5350噸的攻關(guān)目標,攻關(guān)活動實現(xiàn)了新突破,創(chuàng)造3號水泥窯建成投產(chǎn)以來歷史最好水平。
今年以來,永登公司在總結(jié)2013年3號水泥窯攻關(guān)經(jīng)驗的基礎上,堅持“持續(xù)改進、穩(wěn)步提升”的思路,制定了《3號水泥窯提產(chǎn)推進計劃實施方案》,進一步加強工藝、設備可靠性管理,全面落實3號水泥窯7個方面的28條攻關(guān)措施,確保攻關(guān)活動實現(xiàn)新突破。一是加強進廠原煤質(zhì)量管理。推行原煤“以質(zhì)定價”的采購理念,嚴格執(zhí)行進廠原煤質(zhì)量驗收制度,進一步提高了進廠原煤質(zhì)量,為提高煤粉制備質(zhì)量和水泥窯穩(wěn)定煅燒提供了可靠保證。二是優(yōu)化生料配料參數(shù),提高配料的穩(wěn)定性。通過大量的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,調(diào)整優(yōu)化了配料率值,改善了熟料物料易燒性和減少窯頭飛砂現(xiàn)象,提高水泥窯連續(xù)穩(wěn)定運行能力。三是充分利用中修時機,徹底解決影響水泥窯運行的各類潛在隱患和突出問題,確保水泥窯高效穩(wěn)定運行。更換了生料磨輥和科氏力秤流量閥及斜槽,降低斗提電流波動;對窯尾密封、燃燒器一次風機、篦冷機推雪人裝置、篦冷機TC穩(wěn)流閥等進行了改造,解決了影響系統(tǒng)運行的硬件問題;同時通過調(diào)整通風量、溫度控制范圍等操作參數(shù),預防預熱器結(jié)皮堵塞,降低故障停機次數(shù),1—11月份,3號水泥窯故障次數(shù)同比降低9次。四是進一步加強密封堵漏管理。年初對3號窯系統(tǒng)各漏風點進行集中專項整治,每月對各漏風點的密封設施進行檢查修復。學習借鑒先進企業(yè)做法,對高溫風機閥門開度進行調(diào)整,降低高溫風機電流,減少因漏風漏料和高溫風機跳停對水泥窯臺時產(chǎn)量造成的影響。五是加強中控操作管理。進一步優(yōu)化篦速、篦下壓力、最高喂料量、分解爐出口溫度等關(guān)鍵操作參數(shù),將主要操作參數(shù)控制范圍表及相關(guān)要求下發(fā)至窯操作員手中,加大參數(shù)監(jiān)控頻次,保證四班操作參數(shù)的連續(xù)性和操作思路統(tǒng)一性;同時,建立臺時產(chǎn)量與操作員操作實績相掛鉤的激勵約束機制,進一步調(diào)動操作員的工作積極性,提高工作責任心,促使操作員為提高水泥窯臺時產(chǎn)量想辦法、出主意。(王鵬起)
今年以來,永登公司在總結(jié)2013年3號水泥窯攻關(guān)經(jīng)驗的基礎上,堅持“持續(xù)改進、穩(wěn)步提升”的思路,制定了《3號水泥窯提產(chǎn)推進計劃實施方案》,進一步加強工藝、設備可靠性管理,全面落實3號水泥窯7個方面的28條攻關(guān)措施,確保攻關(guān)活動實現(xiàn)新突破。一是加強進廠原煤質(zhì)量管理。推行原煤“以質(zhì)定價”的采購理念,嚴格執(zhí)行進廠原煤質(zhì)量驗收制度,進一步提高了進廠原煤質(zhì)量,為提高煤粉制備質(zhì)量和水泥窯穩(wěn)定煅燒提供了可靠保證。二是優(yōu)化生料配料參數(shù),提高配料的穩(wěn)定性。通過大量的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,調(diào)整優(yōu)化了配料率值,改善了熟料物料易燒性和減少窯頭飛砂現(xiàn)象,提高水泥窯連續(xù)穩(wěn)定運行能力。三是充分利用中修時機,徹底解決影響水泥窯運行的各類潛在隱患和突出問題,確保水泥窯高效穩(wěn)定運行。更換了生料磨輥和科氏力秤流量閥及斜槽,降低斗提電流波動;對窯尾密封、燃燒器一次風機、篦冷機推雪人裝置、篦冷機TC穩(wěn)流閥等進行了改造,解決了影響系統(tǒng)運行的硬件問題;同時通過調(diào)整通風量、溫度控制范圍等操作參數(shù),預防預熱器結(jié)皮堵塞,降低故障停機次數(shù),1—11月份,3號水泥窯故障次數(shù)同比降低9次。四是進一步加強密封堵漏管理。年初對3號窯系統(tǒng)各漏風點進行集中專項整治,每月對各漏風點的密封設施進行檢查修復。學習借鑒先進企業(yè)做法,對高溫風機閥門開度進行調(diào)整,降低高溫風機電流,減少因漏風漏料和高溫風機跳停對水泥窯臺時產(chǎn)量造成的影響。五是加強中控操作管理。進一步優(yōu)化篦速、篦下壓力、最高喂料量、分解爐出口溫度等關(guān)鍵操作參數(shù),將主要操作參數(shù)控制范圍表及相關(guān)要求下發(fā)至窯操作員手中,加大參數(shù)監(jiān)控頻次,保證四班操作參數(shù)的連續(xù)性和操作思路統(tǒng)一性;同時,建立臺時產(chǎn)量與操作員操作實績相掛鉤的激勵約束機制,進一步調(diào)動操作員的工作積極性,提高工作責任心,促使操作員為提高水泥窯臺時產(chǎn)量想辦法、出主意。(王鵬起)